近日,經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)證HF40S碳纖維外觀合格率較原先提升了10%左右。從2021年10月至今,質(zhì)量部對HF10J和HF30F等多種碳纖維外觀合格率進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)碳纖維外觀合格率平均提升在5%~20%之間,綜合創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益可達(dá)700萬元/年。
纖維形態(tài)及外觀一直是碳纖維生產(chǎn)持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)的重點(diǎn)及提質(zhì)增效的關(guān)鍵部分。過去,未使用裝置之前需要專人對碳纖維收卷前的毛絲毛團(tuán)進(jìn)行摘除,不僅耗費(fèi)人力,而且人工的檢查也難以做到全面深度覆蓋。針對上述問題碳纖維事業(yè)部開始對碳纖維毛絲等關(guān)鍵技術(shù)開展攻關(guān)任務(wù)。
面對纖維形態(tài)和外觀絲問題,碳纖維事業(yè)部碳化分廠的工藝工程師陳帥主動(dòng)請纓去跟蹤此問題。在他看來,這是一個(gè)鍛煉自己的好機(jī)會(huì)。一個(gè)人只有不怕苦,才能壯筋骨、長才干。
畢業(yè)于蘇州大學(xué)的陳帥是一個(gè)愛鉆研、愛科技的工科男,面對問題點(diǎn),他一直在思考如何通過局部優(yōu)化提高碳纖維產(chǎn)品的外觀、形態(tài)。
他勤跑檢測交流,經(jīng)??吹綑z測有員工正在使用設(shè)備測毛絲,經(jīng)過簡單的梳理,毛絲被清理下來進(jìn)行測試。他腦海中又聯(lián)想到出之前輪崗,在前道工序中的過濾裝置,能去除雜質(zhì),陳帥靈感閃現(xiàn):如果能將這種方法運(yùn)用到生產(chǎn)中,那碳纖維的外觀和形態(tài)一定會(huì)大幅提高。陳帥向部門領(lǐng)導(dǎo)提出了這一想法,并很快得到了部門的大力支持。
經(jīng)過例會(huì)多次與部門工藝組討論及系統(tǒng)性方案論證,陳帥和攻關(guān)小組的其他成員很快就把設(shè)計(jì)方案拿出來了。
“在經(jīng)過裝置后,形成固定的纖維通道,此通道對毛絲有一定的梳理作用,利用速度差,來去除纖維表面毛團(tuán)?!标悗浾f。
陳帥團(tuán)隊(duì)運(yùn)用此裝置很好地破解了這個(gè)難題,同時(shí)在碳纖維應(yīng)用市場上客戶滿意度大幅度提升,后續(xù)公司將此裝置推廣到其他規(guī)格碳纖維生產(chǎn)過程中。
陳帥明白,想要真正將工藝融會(huì)貫通,還要在實(shí)踐中加深理解。從2019年7月入職以來,在各個(gè)崗位輪崗學(xué)習(xí)時(shí),他準(zhǔn)備了一個(gè)厚厚的筆記本,從聚合反應(yīng)到紡絲凝固浴雙擴(kuò)散的變化,從氧化爐的預(yù)氧化到碳化水洗、上漿……他仔細(xì)觀察師傅們的一舉一動(dòng),下班后再歸納整理。短短幾個(gè)月輪崗學(xué)習(xí),他的筆記就寫了滿滿一大本,在大學(xué)生分享會(huì)上被當(dāng)作崗位作業(yè)指導(dǎo)書傳閱。
在理論與實(shí)踐的緊密結(jié)合中,陳帥不僅熟練掌握了各崗位的工作,而且也讓各部門流程作業(yè)在腦海里逐漸鮮活起來。他也自然成了新職工中的佼佼者。
勤學(xué)好問、踏實(shí)認(rèn)真,是上級對他的評價(jià);敏而好學(xué)、樂觀向上,是同事對他的印象;孜孜不倦、勤奮務(wù)實(shí),是他對自己的要求。
獲得2022年度鎮(zhèn)江市小設(shè)計(jì)優(yōu)秀案例評比表彰后,載譽(yù)而歸的陳帥沒有停止前進(jìn)的腳步?!皹s譽(yù)只見證過去,新的目標(biāo)還在激勵(lì)著我踔厲奮發(fā)、篤行不?。 标悗浾f。